焦爐液壓交換機液壓泵及溢流閥故障
冶金設備是液壓技術(shù)應用的重點領域之一,煉鐵、煉鋼與連鑄、軋鋼、卷取、加熱爐等普遍采用液壓系統(tǒng)。
煉鐵與煉焦設備液壓故障診斷與維修
(1)焦爐液壓系統(tǒng)壓力故障
某廠焦爐的主要設備是四車一機(推焦車、攔焦車、加煤車、熄焦車、液壓交換機)。
液壓泵都是定量葉片泵。煤氣液壓交換機的液壓泵在油箱內(nèi)部,與放在油箱外面的液壓泵相比較,故障的直觀性差,不易及時發(fā)現(xiàn)。
①故障I 交換機壓力上不去,泵啟動的聲音特別大。將液壓泵拆下來檢查,發(fā)現(xiàn)液壓泵的滾針軸承已經(jīng)碎裂,造成葉片泵噪聲高且轉(zhuǎn)速不能達到要求。這是由于液壓泵聯(lián)軸器的安裝方法不當,對液壓泵軸承沖擊過大造成的缺陷。因此規(guī)定在安裝聯(lián)軸器時,要用專用的壓裝工具壓裝或采用熱裝的方法。壓裝后,通過墊板對聯(lián)軸器輕輕敲打,以消除因傾斜而產(chǎn)生的卡住現(xiàn)象。禁止用錘子直接敲打聯(lián)軸器的端部。最后應在輪緣處檢查其徑向和端面跳動。
②故障Ⅱ 交換機液壓泵安裝后,聲音比正常時要大,使用一段時間,聲音越來越大,最后壓力不能達到使用要求。將液壓泵拆下來檢查,發(fā)現(xiàn)液壓泵的進口管非常松,將進口管緊固安裝后,故障消失。這是進口管密封不嚴,致使空氣進入而出現(xiàn)的故障。處理辦法:安裝液壓泵時,仔細檢查進出油管密封,不得泄漏,以免進入空氣。
③其他故障更換液壓泵電機時,線接錯造成液壓泵反轉(zhuǎn);油箱液面過低或者冬季氣溫過低等造成系統(tǒng)壓力不正常變化。對于液壓泵反轉(zhuǎn),采取的措施是堅持檢修后試車檢查制度,及時處理。對于油箱油面低,采取的措施是恢復油箱液位計。對于沒有液位計的情況,應通過油箱加油口勤觀察油位。對于冬季氣溫低的問題,解決方法是有加熱器的打開加熱器、沒有加熱器的在開始生產(chǎn)之前將液壓泵開啟半小時進行預熱。
(2)溢流閥故障
造成液壓系統(tǒng)無壓力最常見的原因是電磁溢流閥沒有動作。檢查此種故障的方法是:按下溢流閥電磁鐵的手動按鈕,系統(tǒng)壓力立即正常,即可得出電磁鐵燒壞或者沒有通電的判斷,然后再進行相應的檢查處理;如果手動按鈕按不進去,則應檢查電磁閥芯是否卡??;當按下溢流閥電磁鐵的手動按鈕,系統(tǒng)壓力仍然沒有,這時就應該檢查是否是溢流閥本身的故障。
①故障I 一號攔焦車液壓系統(tǒng)無壓力。經(jīng)過檢查,發(fā)現(xiàn)溢流閥主閥芯阻尼孔上有一塊密封圈碎塊,造成液壓力傳遞不到主閥上腔和錐閥前腔,先導閥失去對主閥壓力的調(diào)節(jié)作用。因主閥上腔無壓力,彈簧力又很小,所以主閥成為一個壓力很低的直動式溢流閥,在進油腔壓力很低的情況下,主閥芯就打開溢流,系統(tǒng)便建立不起壓力。將密封圈碎塊清除安裝后,故障消除。
②故障Ⅱ 二號推焦車液壓站的系統(tǒng)壓力比較低,而且調(diào)節(jié)調(diào)壓手輪壓力仍然低于工作壓力。拆開溢流閥,經(jīng)過檢查,發(fā)現(xiàn)先導閥的彈簧折斷,因此彈簧壓力很小,先導閥處于打開狀態(tài),先導閥的阻尼孔有液體流動,主閥活塞上下腔產(chǎn)生壓力差,使主閥開啟并溢流。由于先導閥的彈簧折斷,調(diào)節(jié)調(diào)壓手輪不能增加彈簧的剛度,使先導閥關閉,因此產(chǎn)生上述故障。解決辦法是更換調(diào)壓彈簧。