盾構液壓油的凈化技術
在盾構施工中,由于隧道作業(yè)環(huán)境條件十分惡劣,液壓系統(tǒng)常處于高溫連續(xù)作業(yè)狀態(tài),液壓油中易混人大量的銅屑、鐵屑和油泥等雜質,嚴重影響液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定性,甚至會堵塞濾芯、損傷設備,導致盾構無法工作。因此保持液壓油的清潔度等級是液壓系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關鍵。以往盾構施工中,需定期檢測液壓油質量,當發(fā)現(xiàn)油品不能滿足盾構施工要求時即停機濾油或直接更換液壓油,耗費時間較長且成本較高。這里通過工程實例介紹一種盾構不停
機濾油技術,可減少停機時間,提高盾構掘進的效率。
1.盾構液壓系統(tǒng)簡介
某工地采用兩臺德國海瑞克6250型土壓平衡盾構施工,它的盾構推進系統(tǒng)、刀盤驅動系統(tǒng)、鉸接系統(tǒng)、螺旋機系統(tǒng)、拼裝機系統(tǒng)等均由液壓系統(tǒng)進行驅動。液壓設備主要有液壓泵、液壓油箱、千斤頂、油馬達、各種閥件、油管等。其中盾構推進系統(tǒng)主要由1個功率為75kW的油泵驅動30支推進千斤頂和14支鉸接千斤頂組成,刀盤驅動系統(tǒng)主要由3個315kW的油泵和8個液壓驅動馬達組成,所有液壓系統(tǒng)的液壓油均由盾構拖車上的1個5ma油箱供應。
盾構液壓系統(tǒng)工作原理:首先由電動機帶動油泵從油箱中吸油,然后將具有壓力的油液通過管路輸送到刀盤驅動馬達或推進千斤頂,將壓力轉化為機械能,驅動刀盤轉動或千斤頂伸縮。盾構液壓循環(huán)如圖3所示。在工作時,隧道穿越地層主要為礫砂層、淤泥質黏土以及砂質黏性土。
2.油品凈化獨立循環(huán)裝置
根據實際情況,液壓油的凈化采用了獨立循環(huán)裝置,在油箱上設置了獨立的凈化油路,通過油泵將液壓油從油箱底部吸出,送進潔油器中,潔油器轉桶在壓力油的作用下高速旋轉,產生強大的離心力將比重不同的油和雜質分離開來,液壓油流回油箱,雜質留在轉桶的內壁上,該過程不影響盾構正常掘進。
如圖4所示為凈化油品裝置示意圖。油品凈化獨立裝置由油泵、進油管、潔油器、回油管、斜壓管和閥組構成。
(1)進、回油口的設置。該套系統(tǒng)需配置1個進油口、2個回油口,且進油口位于油箱底部,回油口位于油箱頂部,這樣設置有利于液壓油的循環(huán)。進油口和回油口盡量利用油箱上現(xiàn)有出口進行改造,避免在油箱上增加新的出口,尤其是在充滿油時。
(2)凈化裝置安裝位置。凈化裝置安裝在油箱的旁路,通過齒輪油泵將液壓油從油箱底部吸出,送進凈油機中。
(3)潔油器的結構與工作原理。潔油器中有一個雙噴式的轉軸,利用液壓油所產生的壓力驅動轉軸高速旋轉,其轉速能達到6000r/min以上,所產生的離心力約為重力的2000倍以上。
在強大的離心力作用下機械雜質從液壓油中分離出來,液壓油流回油箱,雜質留在轉桶的內壁上,從而大幅度提高液壓油的清潔度。通過對液壓油中產生雜質成分的具體分析和對不同型號凈油機的綜合比較,選定菲爾德FED-22型離心式凈油機,其適用油箱容積為1000~5000L,適合各種潤滑液壓油,可過濾0.26um以上的雜質,可以滿足盾構施工需要。
3.具體實施方式
(1)確認管路通暢。打開進油閥和卸壓閥,啟動油泵,確認油泵正常工作,觀察壓力表讀數,確認管路通暢。
(2)確認潔油器工作正常。打開回油閥,觀察壓力表讀數,此時潔油器開始轉動;待潔油器轉動平穩(wěn)后,關上卸壓閥,觀察壓力表讀數,確認潔油器工作正常。
(3)關閉凈油機系統(tǒng)步驟。需要關閉凈油機系統(tǒng)時,先打開卸壓閥,觀察壓力表讀數。
(4)關閉油泵步驟。待潔油器轉動平穩(wěn)后,關閉油泵。
(5)潔油器停止轉動后的工作。潔油器停止轉動后,關閉進油閥、回油閥和卸壓閥。
(6)最后的工作。將潔油器轉桶拆出,清洗轉桶內壁的雜質,重新安裝回去。
4.凈化系統(tǒng)的技術特點
(1)凈化裝置過濾精度高,可過濾0.26μm以上的雜質。
(2)凈化過程不影響液壓油的黏度和質量。
(3)獨立進行循環(huán),不影響盾構液壓系統(tǒng)的工作。
(4)運行成本低,沒有易損件,不用更換濾芯,耗電很少。
(5)容量大,容納很多雜質也可工作。
5.應用效果
在海瑞克6250型土壓平衡盾構S-470上安裝凈油系統(tǒng)后,經過2個月的實際運行,效果顯著,液壓油的清潔度得到了明顯提高,液壓系統(tǒng)保持穩(wěn)定,液壓油、濾芯消耗大幅度降低。
在安裝凈油機系統(tǒng)之前,推進410環(huán),共更換各種濾芯16個,停機2次,用濾油機過濾液壓油,每次1個班,共更換濾油機濾芯2個。在410環(huán)時,進行過一次液壓油質量檢測,發(fā)現(xiàn)液壓油中存在少量的金屬粉末,如銅屑、鐵屑等。
安裝凈油機系統(tǒng)后,共推進420環(huán),共更換濾芯4個,無停機濾油。最后進行液壓油質量檢測時,發(fā)現(xiàn)液壓油中雜質含量較少,仍滿足使用要求,無需進行液壓油更換,可以在下個區(qū)間中繼續(xù)應用,本項凈化工藝效果良好。